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硫化廢水處理工程實例以橡膠企業(yè)為例,重點研究硫化廢水處理工藝在此類企業(yè)中應(yīng)用。硫化廢水主要來源于橡膠企業(yè),汽車行業(yè)的發(fā)展帶動橡膠行業(yè)的崛起。硫化廢水體量逐年增加。硫化廢水處理工藝選擇主要以吸附法、氧化法、生物法等,文中以硫化廢水處理案例以某生產(chǎn)再生膠為實例進(jìn)行。
1硫化廢氣特性和處理工藝
1.1硫化廢氣特性及處理要求
江蘇某橡膠企業(yè)主要生產(chǎn)三元乙丙再生膠,在硫化過程中會排放出帶有強烈刺激性氣味的廢氣,主要由油煙、揮發(fā)性有機物(VOCs)、H2S和NH3等組成。廢氣經(jīng)處理后直接排放,排氣筒高度為15m。顆粒物和NMHC指標(biāo)執(zhí)行《橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB27632-2011):顆粒物≤12mg/m3,NMHC≤10mg/m3;H2S排放速率和臭氣濃度執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值》(GB14554-1993):H2S≤0.33kg/h,臭氣≤2000。
1.2設(shè)計工藝流程
該公司原有廢氣處理工藝已采用“兩級噴淋+兩級活性炭”組合技術(shù)。該工藝在運行初期處理效果顯著,但運行一段時間后導(dǎo)致活性炭吸附飽和,則使得其處理效果顯著下降且不能滿足相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)。本工程針對廢氣處理現(xiàn)狀,對其進(jìn)行了相應(yīng)改造,設(shè)計了一套“兩級堿噴淋+兩級活性炭+光催化除臭”組合工藝,流程示意圖如圖1所示。企業(yè)廢氣設(shè)計風(fēng)量為20000m3/h,堿噴淋設(shè)備可有效吸收H2S等溶于水的酸性臭氣,且對于部分水溶性強的VOCs也有很好的去除效果。通過活性炭吸脫附,可將難溶于水的有機物去除,降低廢氣非甲烷總烴濃度,同時吸附臭氣。光催化裝置中產(chǎn)生的自由基可使得有機物徹底礦化,達(dá)到相應(yīng)廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)。
該工藝中光催化裝置經(jīng)優(yōu)化后具有以下優(yōu)點:
(1)使用綜合凈化技術(shù)激發(fā)紫外光,裝置1米處紫外光照強度提升至250μw/cm2以上;
(2)采用高速空氣流涂覆技術(shù)對紫外石英燈管覆膜,大大減小燈管漏氣率,并加強燈管的使用壽命,從8000h提高到14000h,節(jié)約運行成本;
(3)采用穩(wěn)定技術(shù)將催化劑負(fù)載到陶瓷基載體上,陶瓷基有較大的比表面積(500~7002/g),有很好的吸附性能,大大增強了光催化效率。
2主要構(gòu)筑物及工藝參數(shù)
2.1噴淋塔(兩套)
設(shè)備材質(zhì)為聚丙烯(PP)塑料,?×H=2.5×7.5m,空塔氣速1.0m/s。兩層填料(含鮑爾環(huán)?5mmPP填料),每層高1.5m,各配
備一只PP螺旋噴嘴,噴淋密度為1m3/(m2·h)。該設(shè)備含有包括PP加藥槽在內(nèi)的自動加藥池。
2.2活性炭吸附裝置(兩套)
設(shè)備材質(zhì)為304不銹鋼,活性炭箱尺寸L×W×H=4.0×2.5×2.5m,吸附劑為顆粒碳,裝填量為3.3t,過濾風(fēng)速為0.55m/s。
2.3高效油水分離器
設(shè)備材質(zhì)為304不銹鋼,油水分離器尺寸L×W×H=2.0×1.8×1.8m,進(jìn)出口尺寸為?0.9m。過濾材料為高速旋轉(zhuǎn)網(wǎng)盤,功率8.8kW。
2.4光催化凈化集成系統(tǒng)
光催化凈化尺寸L×W×H=4.5×1.5×1.8m,紫外燈管130套,總功率20kW。
2.5引風(fēng)機(兩套)
設(shè)備材質(zhì)為碳鋼,靜壓3500Pa,功率45kW,變頻控制,電機防爆。
2.6干式過濾器(兩套)
設(shè)備材質(zhì)為碳鋼,L×W×H=1.5×1.0×1.0m。
2.7排氣筒
設(shè)備材質(zhì)為纖維增強復(fù)合材料,尺寸為?×H=0.9×15m,配備井字架、纜風(fēng)繩、避雷針、采樣口、采樣平臺、防雨帽、排液口等。
3工程運行分析
3.1運行效果
廢氣處理工藝改造前后排氣口各指標(biāo)濃度和去除效率分別見表1和圖2。改造前廢氣處理系統(tǒng)出氣口H2S濃度為0.01mg/m3,臭氣濃度為1140,均能達(dá)到國家排放限值。但由于臭氣較為敏感,雖低于國家規(guī)定的濃度值2000的排放要求,但惡臭味依然明顯導(dǎo)致鄰避效應(yīng)問題突出。油煙和NMHC濃度分別為24.3和12.3mg/m3,均超出了標(biāo)準(zhǔn)限值的12和10mg/m3。H2S因其良好的水溶性,在改造前的處理設(shè)備中的去除率可達(dá)到82%。處理設(shè)備進(jìn)口中油煙含量偏高,處理效率需達(dá)到85%以上才能達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),而“兩級噴淋+兩級活性炭”組合工藝對油煙的去除率僅為68%,臭氣去除率為46%,NMHC去除率則低至24%。處理效果不理想是因為改造前的處理工藝存在明顯弊端:一方面,油煙、某些NMHC、臭氣中的苯系物等廢氣水溶性較差,難以通過堿噴淋去除;另一方面,活性炭對廢氣的吸附量有限,尤其是堿噴淋處理后廢氣未進(jìn)行干燥直接進(jìn)入活性炭吸附箱時會攜帶大量水汽,與廢氣形成吸附競爭,使活性炭更快達(dá)到吸附飽和,導(dǎo)致對污染物的吸附效果驟減。
改造后廢氣處理系統(tǒng)出氣口油煙、H2S、NMHC和臭氣濃度分別為6.23、0.006、0.18mg/m3和217,均達(dá)到了國家排放標(biāo)準(zhǔn),處理效率分別為92%、89%、99%和90%,處理效果顯著。這是由于高效油水分離器可針對性去除含油物質(zhì),提高油煙去除率,降低出氣口油煙含量。光催化氧化裝置使用陶瓷基光催化劑,并與綜合凈化技術(shù)耦合,增強斷鍵能量,打開化學(xué)鍵,分解有害廢氣,可將前段廢氣處理工序殘留的難溶性有機物徹底氧化為無污染的CO2和H2O,污染物去除效率從原來的65%提高至87%。即使使用一年之久,去除效率仍穩(wěn)定在82%以上。處理末端的活性炭箱可應(yīng)對廢氣量大,前端處理不徹底的情況,保證了廢氣的達(dá)標(biāo)排放。
3.2經(jīng)濟效益分析
由于使用特有熱穩(wěn)定負(fù)載技術(shù),使催化劑穩(wěn)定牢固負(fù)載于陶該項目穩(wěn)定運行的一年中,紫外燈管具有很好的光量子產(chǎn)率,衰減率極低,實測小于5%。
該工程固定投資費用59萬元;裝機功率為446kW,運行功率為312.2kW,按每天工作8h,電耗為2500kW·h/d,按電價為0.7元/(kW·h)計,功率因數(shù)取0.80,則電費為175元/d;片堿和顆?;钚蕴康人巹┵M2萬元/年,按每年360天計,即5.6元/d;定員10人,工資按2000元/(人·月)計算,則人工費為133元/d;運行費用合計為313.6元/d。
橡膠企業(yè)在硫化廢水處理工程案例中,采用兩級組合工藝,處理后的排氣口油煙可以達(dá)到最佳的90%以上,硫化廢水處理基本完成國家對此類廢水環(huán)評要求。整個處理系統(tǒng)具有較強的適應(yīng)性、實用性和先進(jìn)性,取得了較好的環(huán)境效益和社會效益。