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有機廢氣造成空氣惡化主要罪魁禍首,有機廢氣要收集后集中處理,整個工藝涉及到收集和傳輸裝置。這些廢氣處理工藝會出現(xiàn)一些問題,如何進行合理控制就很重要。有機廢氣整個處理工藝是前端收集,中端輸送,末端去除的流程,這幾個環(huán)節(jié)都會有哪些問題呢?
1案例探討及解決辦法
本文所說的始端收集,指各式集氣罩,柜式工作臺,吸氣口等;所說的廢氣輸送,指風(fēng)管系統(tǒng)及連接其上的風(fēng)機、風(fēng)閥。
案例一:并聯(lián)分機壓力不匹配,導(dǎo)致廢氣倒灌:
離心風(fēng)機壓頭比管道風(fēng)機壓頭大500pa,管道風(fēng)機排不出風(fēng),大車間廢氣往小車間倒灌。關(guān)小離心風(fēng)機出口的閥門,倒灌沒有了,但大車間排風(fēng)量不夠。
改造辦法:將小車間管道風(fēng)機換成離心風(fēng)機,因風(fēng)機規(guī)格所限,其壓頭略比另一個離心風(fēng)機高,調(diào)小其出口的風(fēng)閥,兩個風(fēng)機出口壓力達到了平衡,各自在設(shè)計風(fēng)量狀態(tài)下工作,兩個車間廢氣收集率大于95%。
案例二:支管內(nèi)壁和風(fēng)機葉輪沾灰嚴重,導(dǎo)致排氣量大減:
系統(tǒng)投運時,總風(fēng)量和支管風(fēng)量滿足要求。三個月后,噴涂房排氣量大減,廢氣向外溢出。
檢查發(fā)現(xiàn):風(fēng)機葉輪沾灰嚴重,風(fēng)管內(nèi)壁積灰嚴重。葉輪沾灰改變了葉輪表面形狀,風(fēng)機出力下降;風(fēng)管內(nèi)壁嚴重積灰縮小了流通斷面積,減少了風(fēng)量。
解決辦法:調(diào)整噴涂房水簾柜的流動水量至正常,提高攔截灰塵效率;定期清理風(fēng)機葉輪和風(fēng)管內(nèi)壁,保證通風(fēng)面積不明顯減少。
案例三:加長排氣筒影響了產(chǎn)品質(zhì)量:
原有排氣筒10m高,不符合排放高度,須加高到20m??此坪唵蔚氖虑?,卻出了問題。
原有排氣筒800*800,施工方加的排氣筒為800。排氣筒的斷面由0.64m2變?yōu)?.5m2,減少了22%。通風(fēng)面積的減少與沿程風(fēng)阻的增加,減少了引風(fēng)機風(fēng)量,使得流平烘干隧道的風(fēng)速降低。結(jié)果,工件表面的光潔度明顯受到影響,出現(xiàn)了麻點。不得已,業(yè)主更換了壓頭更高的風(fēng)機,工件質(zhì)量恢復(fù)正常。
這件事說明,廢氣系統(tǒng)的風(fēng)機能力還是有些富裕為好,使用期的系統(tǒng)調(diào)整是大概率的事;加長風(fēng)管,須作校核計算。
案例四:小軟接影響大風(fēng)量:
廢氣系統(tǒng)建成調(diào)試時,實測風(fēng)量只有設(shè)計風(fēng)量的50%,嚴重影響廢氣收集率。經(jīng)核查,風(fēng)管直徑不小,各支管閥門開度合適,風(fēng)機額定風(fēng)量和壓頭都夠用。最后發(fā)現(xiàn),風(fēng)機入口的帆布軟接管是罪魁。
解決辦法:在軟管內(nèi)加裝內(nèi)撐環(huán),保留彈性,抵抗吸癟,風(fēng)量立即達到設(shè)計風(fēng)量。
還可以舉出更多的實際案例,說明有機廢氣輸送系統(tǒng)存在的諸多問題。這些問題有的是設(shè)計錯誤,有的是施工錯誤,有的是維護不夠。要將星羅棋布般遍布各地的廢氣治理工程做好,嚴格的調(diào)試和工程驗收是必須的,上述4個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題,幾乎都可以在調(diào)試和工程驗收中發(fā)現(xiàn)解決。
有機廢氣處理好對整個大氣保護至關(guān)重要。安峰環(huán)保廢氣處理工程案例有西卡中國汽車廢氣項目、張家港易高廢氣項目等,均通過廢氣項目驗收。有機廢氣處理要從源頭著手,強化源頭控制,這樣可以在后端減少廢氣處理費用成本。